XK-560开炼机减速箱动密封改进
国产XK-560开放式炼胶机(包括XKP-560破胶机、XKJ-480精炼机、ZKC-560粗碎机、XZF-560粉碎机、XZF-480粉碎机等)的减速箱,其快速轴输入端系采用毛毡密封。由于人字齿轴磨损后会产生轴向窜动,毛毡及压盖又是两半环结构,密封效果很差。 我们对上述开炼机动密封进行了改进,取消了原有的半环式透盖及毛毡圈,利用原来箱体上安装两半环的螺孔安装一个整圆透盖,外加一个压盖,形成一个填料箱,在里面安放一个骨架式橡胶油封,密封效果甚佳,但更换油封时必须将联轴器拆下,很不方便。于是,我们又改用油浸石棉和铅粉石棉盘根,密封效果也很好。后来,我们又在整圆透盖上增加了几道回油槽,使从减速箱内流出的油在旋转轴的惯性作用下甩入回油槽,经回油孔流回减速箱内,进一步增加了密封效果。
大型交流电机变频器改造在橡胶开炼机上的运用
该机工作状态是工频全速运行,速度不可调,由于密炼机生产胶料时每车有几分钟的间隔时间,当密炼机排下胶料后压片机很快就出完胶片,然后空转运行等待下一车胶料排下。该机大部分时间运行在低功耗、低负载、高转速状态下,缺乏有效的节能控制,造成大量的能源浪费,致使生产成本增加。经几年的实际运行来看,它已远远不能满足连续出片工艺和节能降耗的要求,迫切需要对其进行变频变速改造。橡胶开炼机变频器工艺现状:(1)每车出片时搭头,致使下工序切片、挤出机喂料困难。(2)每车胶片接头时相对压片机歪斜,使胶片在冷却装置上挂片困难,常损坏该装置挂杆,导致收胶不整齐。(3)不连续出片无法使胶片冷却装置提升皮带和接取皮带速度与压片机主机速度很好同步,胶片在隔离剂池中堆积、粘连,运行时损坏提升皮带,导致很高的故障率,堆积后隔离剂沉淀物粘附在胶片上,影响胶料质量。
密闭式炼胶机混入(捏炼)
由于天然胶强度大,尤其在采用老式慢速密炼机时,其混入方式显然属于A型;而丁苯胶,顺丁胶,乙丙胶等所谓干酪状橡胶(与天然胶相比),在密炼机转子转速达到某种程度以上时,即不能发挥其弹性,就可能出现B的形式。
(有人做过实验:充油丁苯与顺丁胶并用进行混炼,化1.3kg胶,在混炼初期竟被分割成1800块,表面布满碳黑的颗粒,但再进一步混连结合为30块胶料,再进一步混炼,则成为一个整体了。由此可见,B的方式简单又有效。故近代的高速密炼机是较理想的混入设备。